GTCP131-9A型APU的風扇組件故障研究
2020-09-22楊 緒 賈興華
(北京三聯宇航)
摘 要:以典型APU自動停車和客艙油煙味的故障為研究對象,從在翼內外部漏油點的檢查和金屬屑檢查,分析出冷卻風扇組件導致故障的可能性和影響。通過對大量冷卻風扇組件的修理過程進行分析,提出增加風扇組件修理可靠性的建議。并對APU修理過程中與風扇組件相關工序分析,提出風扇組件的清洗、封存和安裝的分析和建議。本文較全面的分析了風扇組件在使用、修理、安裝等環節的技術細節,為降低風扇組件的故障率提供了可行的方案。
空客A320系列飛機是航空公司的主力機型,國內大部分航空公司選裝GTCP131-9[A]型APU(飛機輔助動力裝置,Auxiliary Power Unit,簡稱APU)。據某大型航空公司維修數據統計顯示,近年來因為APU上的冷卻風扇組件故障而導致的更換APU的數量增加,由原來每年的2、3起增加到近10起。而更換APU不僅給航空公司航班運營造成壓力,每次約200萬的修理費用還造成較大的成本壓力。
冷卻風扇組件的典型故障現象是在APU磁堵探測到大量銀色片狀或塊狀的金屬屑,一般會導致APU自動停車,嚴重時會導致客艙有油煙味??团撚杏蜔熚稌r,也會造成駕駛艙或貨艙有油煙,甚至會觸發煙霧警告系統。
例如2018年B-****飛機起飛以后出現后貨艙煙霧警報,機組按下滅火瓶后返航,直接影響該航班延誤3個小時,后續航班更換飛機執行,為排除該故障飛機停場了2天,Z終清潔空調系統和更換APU后恢復運力。如何盡快排除在翼風扇組件故障,如何提高風扇組件修理和使用的可靠性,值得深入研究。
風扇組件故障原因分析
以B-****飛機上文描述故障為例,該飛行記錄本和央故障顯示組件(Centralized Fault Display System,簡稱CFDS)的信息顯示APU自動停車,詳細報告有“OIL COOLER (8079KM) / COOLING FAN (8053KM), FCN 211” 和“Oil filter shows clogged ! GEN SCAV + LUBE FILTERS (8069KM) / (8076KM), FCN 102 ”,同時機組反映客艙油煙味。導致客艙有油煙味是滑油系統故障的大敵,不僅需要排除APU上的故障,還需要清潔空調系統的管路和部件。這是一起故障現象較復雜的故障,涉及到了故障的多方面影響,以下是詳細分析和故障排除過程。
首先需要檢查 APU進氣道,該機進氣道發現有大量滑油,拆下負載引氣活門可見明顯油跡,這一現象證實了客艙有油煙味的污染來源。進氣道發現滑油原因有內部泄漏和外部泄漏兩種,內部泄漏大部分因為前軸承封嚴損壞導致,外部泄露因為外部LRU(Line Replaceable Unit的縮寫,表示裝在APU外圍的航線可更換件)或管路漏油導致。
APU滑油外部泄漏后,被重新吸入進氣道后,混合空氣后通過負載引氣通路形成油煙后,進入飛機空調系統,會造成客艙、駕駛艙和后貨艙的油煙味。按照由易到難排故順序,外部泄漏比較容易檢查,哪里有漏油點就進一步檢查,該機在冷卻風扇組件附近發現到大量滑油,疑點Z大的初步鎖定冷卻風扇組件故障。
其次,考慮到故障代碼顯示有“滑油散熱器、風扇組件、滑油率堵塞”,共同點就是檢查磁堵。拆下磁堵檢查發現有少量金屬屑,拆下冷卻風扇組件,發現風扇組件卡阻,葉片損傷嚴重。風扇組件是齒輪箱的從動部件,因此風扇組件故障是導致APU自動停車的直接原因。
磁堵上的金屬屑來自風扇內部磨損產生的金屬屑,同時金屬屑隨著滑油系統循環,對APU前后封嚴和軸承會造成二次損傷,這可能會導致封嚴處漏油,軸承損壞等其它情況發生。按照以往經驗,該風扇組件損傷還不是Z嚴重情況,更嚴重的是曾發現其他故時風扇軸承保持架斷裂掉塊,風扇下游的滑油散熱器冷卻空氣進口都有金屬屑。
再次,進一步分解齒輪箱和風扇組件檢查,冷卻風扇驅動軸有磨損,風扇組件內部的軸承損壞,齒輪箱相對應的齒輪上有啃邊現象。這些損傷產生的金屬屑進入APU的滑油系統中,被磁堵探測到,堵塞油濾觸發APU的保護性自動停車信號。
同時發現風扇組件的內部封嚴損壞,會造成原本是內循環的滑油從冷卻風扇的氣路,流入APU艙和進氣道入口,被吸入引氣系統,也會造成客艙有油煙味。綜上分析和檢查,確定了是風扇組件故障導致了APU自動停車和有客艙油煙味故障的原因。
風扇組件修理的質量評估
如風扇結構圖1所示,冷?風扇組件是一個單級軸流風扇,安裝在齒輪箱上,風扇排出的空氣通過管道進入滑油冷卻器和APU艙進行冷卻,滑油冷卻器用于冷卻整個滑油系統的溫度。風扇組件中包括的零件有鋁制進氣殼體、齒軸、軸承、碳封嚴、風扇轉子和靜子等。
風扇組件的潤滑方式是壓力供油潤滑,重力回油至齒輪箱內。軸承腔封嚴方式如封嚴結構圖2和封嚴結構圖3所示,篦齒封嚴氣路,碳封嚴油路,采用空氣緩沖,防止油霧進入氣流通道。對于高轉速的現代動力裝置,篦齒封嚴和碳封嚴是Z常用也有效的封嚴方式,也是歷次檢查的重點之一。
風扇組件內部損壞原因分析如下:風扇組件長時間的運轉磨損,可能會造成偏心轉動和封嚴的磨損失效。封嚴失效后,滑油會進入冷卻氣路,使得滑油耗量大并污染氣路通道。前面滾珠軸承磨損后會偏擺轉動,在潤滑不充分的情況下,脆弱的軸承保持架會率先斷裂,產生的碎塊和金屬屑隨著滑油流回齒輪箱,積累到一定程度即觸發APU保護性停車。
通過分析風扇組件修理報告,可以用來初步確認和判斷風扇組件故障的來源,有助于APU修理維護方案的制定。經抽取一段時間的36次風扇組件的修理記錄數據,其中更換風扇組件內部子部件次數在10次以上的有8個子部件,參考分解圖4,分別是齒軸(圖3——130)修理或更換了25次,滾珠軸承(圖3——270)更換了22次,滾棒軸承(圖3——250)更換了20次,封嚴(圖3——190)修理或更換了14次,轉子封嚴(圖3——240)更換了11次,軸承墊(圖3——260)、轉子(圖3——90)、耐磨殼體(圖3—— 125)各修理或更換了10次。
從更換件的功能上分析,主要修理工作是從轉動件及其軸承、封嚴等方面著手進行修復。損傷率Z高的是齒軸,其次是滾珠軸承和滾棒軸承。由此可見,對于高轉速的風扇組件,轉動件及其相關的封嚴組件是重點檢查對象,在修理過程中需要對繼續使用的軸承進行嚴格的檢查;其次需要關注轉動件的動平衡工序,使之處于可控狀態;Z后在組裝完成后需要重點檢查氣密測試數據。
在APU修理過程中對風扇組件的處理及建議
U修理過程中,在維修方案制定、拆卸清潔、安裝過程中,也需要注意一些可能對風扇組件質量影響的細節。在維修方案的制定過程中,需要更加科學合理的判斷和設立標準,尋找可靠性更高的途徑來滿足快速增長的修理量需求。建議根據風扇在翼使用的時間,損壞的頻率等來判斷其修理范圍是修理、功能測試,或是操作測試。
在拆卸清潔的過程中,對于要做操作測試的風扇組件需要進行保護。風扇組件的齒軸和封嚴的潤滑保護如果不到位,可能會對齒軸的轉動、軸承的潤滑和封嚴造成破壞。與風扇關聯的齒輪箱、齒輪等部件屬于多孔洞設計,采用壓力供油,當出現積碳、雜質侵入時,其潤滑、傳動等都可能會影響風扇的正常運轉。
在安裝過程中,齒輪箱的裝配精準度,會影響齒輪間的嚙合位置。由于裝配時APU齒輪箱部分處于干燥狀態,周圍環境和人員產生的顆粒雜質等會進入齒輪箱內部,當齒輪在幾萬轉的高速運轉時,起動的初始幾秒中,阻力大,潤滑不足,雜質介入等影響會造成磨合效果不良。因此,裝配過程的間隙調節精度和清潔、潤滑工作如果不到位,會影響風扇的初始磨合狀態。